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Das Vakuumsystem wurde im April 2012 untersucht und die Berechnungen ergaben ein erhebliches Energieeinsparpotenzial. Das Vakuumsystem beinhaltet drei einstufige Gebläse
Das ursprüngliche Vakuumsystem (von 2004) war überdimensioniert, aber die Abschaltung eines der vorhandenen Gebläse war nicht einfach.
Ein EP500 Turbo durch mehrstufige Einheit mit 1,3 MW ersetzt.
„Das neue Vakuumsystem bewirkt im Vergleich zum Vorgängersystem zuverlässigere und ruhigere Laufeigenschaften. Durch die Möglichkeit der Installation auf einem bestehenden Fundament und der Flexibilität der Turbos aufgrund der variablen Geschwindigkeit kann das System vielen Situationen und einem großen Funktionsbereich angepasst werden. Die bereits erzielten Energieeinsparungen sind beträchtlich und weitere Optimierungen sind in Planung.
Die Optimierung der Beschaberung war von Bedeutung für die Verbesserung der Presspartie-Entwässerung und für die Verbesserung der Trockenheit nach der Presspartie für die Geschwindigkeitsentwicklung. Die Stärke von Runtech liegt darin, sowohl ein Experte für Vakuum- als auch für Beschaberungssysteme zu sein. Dadurch war es möglich, das Projekt als Gesamtpaket zu betrachten und somit das System wirklich zu optimieren.“
Sebastien Finel, Produktionsleiter PM3.
Das Vakuumsystem von Chapelle PM3 wurde 2012 komplett umgebaut, zusammen mit der Optimierung der Entwässerung von Sieb- und Presspartie. Chapelle PM3 ist eine Zeitungsdruckpapiermaschine (Siebbreite 6,0 Meter) mit konventioneller Dreinip-Presse und einer Maschinengeschwindigkeit bis zu 1250 m/min.